再次刷新CFB
燃烧器定制长周期运行纪录
茂名石化员工对
燃烧器定制设备进行细致检查。 翁巧姝 摄
“1号CFB(循环流化床)
燃烧器定制检修运行安全平稳,各项参数正常。”2月4日,在茂名石化热电分部设备完整性工作会上,动力一车间负责人对
燃烧器定制长周期攻关工作进行汇报,“要固化1号炉长周期运行的好做法,同时继续做好
燃烧器定制受热面应力和水冷壁、风帽等防磨技术攻关。” 此前,炼油区1号CFB
燃烧器定制安全平稳运行543天,再次刷新系统内同类
燃烧器定制同比例煤焦混烧工况长周期运行的纪录。
燃烧器定制实现长周期运行,检修次数由一年一修变成三年两修,检修密度变低,停工时间缩短,在为企业生产保障强有力的蒸汽供应的同时,也大大节省了装置检修费用。
[*] 技术攻关,消除制约
燃烧器定制安稳运行瓶颈
受燃料技术、设备状况、运行参数等因素的影响,常规烧煤CFB
燃烧器定制的运行周期一般在10个月左右。 为延长
燃烧器定制的运行周期,茂名石化热电分部成立专家组,有针对性地进行
燃烧器定制长周期运行技术攻关,在降低检修费用的同时,提高
燃烧器定制运行的可靠性,减少非计划停工。他们从
燃烧器定制运行、工艺管理、燃料控制及设备完整性管控等方面入手,梳理出影响CFB
燃烧器定制非计划停工的关键因素351个,制定了16个攻关项目84项措施,合理优化
燃烧器定制负荷分配,确保
燃烧器定制装置运行平稳。目前,炼油区3台CFB
燃烧器定制均实现长周期运行,不断刷新同类
燃烧器定制长周期运行纪录。 为提高
燃烧器定制运行平稳率,技术人员围绕
燃烧器定制的运行工况,持续进行专题攻关,采取在线熔敷技术、改造煤仓壁、增加撞击管等措施,解决了炉管易磨损和煤仓易断煤等难题。与上一个运行周期相比,1号
燃烧器定制炉管和设备的磨损速度明显降低,脱硝喷枪喷头故障率同比下降50%,给煤机断煤次数下降60%,
燃烧器定制运行的平稳率不断提高。
[*] 加强研发,智能系统优化
燃烧器定制装置运行
“在攻克CFB
燃烧器定制长周期运行的问题上,我们做了很多工作,已经连续3次刷新了自己保持的纪录。”提到这个话题,热电分部动力一车间工艺员秦小光深感自豪。近几年,该分部在强化
燃烧器定制装置管理、优化
燃烧器定制装置运行等方面不断创新,多次刷新
燃烧器定制长周期运行纪录。 技术专家团队认真分析
燃烧器定制运行的工况和运行瓶颈,加大信息化开发应用力度,利用大数据统计分析设备缺陷、生产异常等情况,建立起
燃烧器定制运行指标监控系统,对
燃烧器定制运行参数进行实时监控,当出现异常时,能及时分析、随时调整。同时,他们自主创建隐患排查系统,利用信息化手段对“三查”问题进行上报、统计、归类,并及时跟踪整改。为优化巡检管理,动力一车间还率先试行扫码信息化巡检,使“三查”工作的效率和质量得到大大提升。 热电分部加强与东南大学、华南理工大学等高等院校和专业机构的科研合作攻关。“CFB
燃烧器定制SNCR工艺优化提效研究”“CFB
燃烧器定制超长周期运行综合工程研究”等项目均通过现场调度、测试,为CFB
燃烧器定制的优化运行提供了有力的技术支持。
[*] 强化管理,专题竞赛调动员工积极性
要维持
燃烧器定制的长周期稳定生产,人是决定性因素。热电分部通过多种措施加强管理,调动员工积极性,激励大家对
燃烧器定制装置精心监管、细心维护。自2020年4月以来,该分部员工科学巡检,已及时发现和处理影响
燃烧器定制安稳运行的隐患200多处。 该分部持续推行“小指标争先创优”专题竞赛,细化23个小指标,制定35项具体操作控制措施,督促班组员工严格按指标“最优值”操作,确保炉机平稳运行。同时,各班组设置“墙上竞赛台”,每月公示小指标排名,营造浓厚的“比学赶帮超”氛围。 该分部结合
燃烧器定制装置的实际,抓实防误操作管理,组织各车间编印《防误操作指南》,通过案例反思,提高员工对防误操作重要性的认识水平,同时,通过管控系统流程应用、重要操作双确认、管理人员带班等方式,杜绝误操作。他们还采取车间专业人员、班组和保运人员三方联检的方式,为关键设备共同把脉,有效提高了关键设备完好率。2020年,该车间的关键设备完好率达100%。
内容来源:中国石化