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一次煤磨爆炸事故的原因分析及预防措施

2021-07-29 05:47:00

一次煤磨爆炸事故的原因分析及预防措施
一次煤磨爆炸事故的原因分析及预防措施
山西WX公司2 500 t/d的熟料生产线于2013年7月建成投产。煤磨型号为HRM1700M立磨,设计生产能力≥20 t/h,入磨原煤水分≤12%,入料粒度≤50 mm,进口风温<300 ℃,出口温度80~95 ℃。进口热风从篦冷机中温段抽取,在投产初期发生过一起磨内爆炸事故,窑系统被迫停产,造成了巨大的经济损失。本文就此次煤磨爆炸的原因及采取的防范措施进行分析和总结,供同仁参考。1 事故描述
2013年10月1日14:21,煤磨系统喂煤量18 t/h,煤磨入口温度285 ℃,出口温度56.26 ℃,现场巡检工反映煤磨排渣量大,而且排出的全是原煤,中控减少喂煤量至16 t/h,同时通过调整煤磨进口冷热风阀开度提高煤磨进口温度,14:25煤磨进口温度325.68 ℃,出口温度升至62.22 ℃,现场发现排渣口有自燃的原煤并通知中控,紧接着现场听见磨内爆炸声,烟囱冒出大量煤粉,同时中控显示煤磨出口温度瞬间升至99.26 ℃,整个爆炸过程非常短促,出口温度无征兆的突变,停磨后经现场检查,煤磨顶部及出口热风管道上的防爆阀被炸开,明火被强大气流带进收尘器,滤袋烧毁480余条。
2 煤粉燃爆的原理及基本条件
煤粉爆炸是一种压力急剧上升的燃烧过程,煤粉以一定浓度分散在富氧气体中,一旦遇到明火,就会燃烧并迅速传播,产生巨大的能量。煤粉爆炸需要具备以下四个条件:(1)足够浓度的煤粉。对烟煤而言,气粉混合物浓度在1 200~2 000 g/Nm3范围时爆炸危险性最大。(2)着火点以上的温度。烟煤着火点随挥发分的增加而降低,一般为350~500 ℃。(3)气流中氧气含量大于15%,就会有爆炸的危险。煤磨热源来自篦冷机中温段,氧含量高达21%,具备燃爆条件,因此对系统防燃防爆的要求很高。(4)遇到明火。明火是煤粉爆炸的一个重要条件,而且决定了爆炸产生的压力等级和爆炸强度。3 原因分析
(1)原煤水分大是造成系统内煤粉浓度高的主要原因。正常情况下,煤磨系统内煤粉浓度大约在650 g/m3左右,一般不会因浓度高发生燃爆现象。事故发生后从原煤皮带秤取样进行工业分析见表1,正常生产时与事故发生前煤磨操作参数对比见表2。表1 入磨原煤工业分析表2 正常生产时与事故发生前煤磨操作参数对比由表1和表2可以看出,爆炸前原煤水分大,而磨机烘干能力有限,导致磨机喂料量降低。磨机压差高,说明磨内通风阻力大,因水分高部分煤粉不能被带出磨机,在磨内沉降、黏附,造成磨内煤粉浓度增大,现场排渣量大。此外,煤粉的比表面积较大,具有较强的氧化放热能力,氧化放热速度随煤粉浓度的增高和煤粉在系统内积存量、分散度、比表面积的增加而加大,同时,煤中水分含量及变化也是影响煤自发热的一个主要因素,当水蒸发时,从外界吸收大量的热,冷凝时就将这些热传给煤粉。据相关资料表明,煤粉水分增加1%将使煤粉温度上升17 ℃。(2)系统温度控制不合理。烟煤的挥发分越高,着火温度就越低。从表1可以看出原煤挥发分高,因此着火点较低。在实际生产中,如果磨机进口温度超过300 ℃时,在刮料腔内就会看到有火星出现,如果这些火星被带到磨内,就可能引起煤粉的燃爆。事故发生前,操作员为了减少排渣,在降低喂料量的同时,提高磨机进口温度至325.68 ℃,也是导致煤粉爆炸的原因之一。(3)明火的出现。煤磨烘干热源来自篦冷机中温段,热风中会带有高温熟料颗粒,而原设计的沉降室存在缺陷,高温熟料颗粒沉降效果很差。另外,由于煤磨进风口管道有约1 m的水平段,此处与煤磨排渣腔相连,容易堆积排渣腔挤过来的原煤,在长期高温气体的作用下,极易发生自燃造成明火。4 采取的措施
(1)加强进厂原煤的质量管理。严格控制原煤水分,一方面可以降低入磨气体温度,另一方面避免煤粉因水分大在磨内局部沉降。要求原煤进厂后,根据化验结果分区堆放,搭配使用,确保入磨原煤水分≤10%。(2)加强系统密封。磨辊门用常温硅胶布密封,见图1。防止因漏风使系统温度降低和阴雨天漏雨导致的煤粉黏附现象,避免系统局部煤粉浓度高。图1 磨辊门的密封(3)更换煤磨进口冷风阀。煤磨进口冷风阀原设计为Φ500 mm,而热风管道内径为Φ1 200 mm,当热风温度高或者停磨操作需要关小热风阀而开大冷风阀时,磨机进口负压会增大,说明磨内通风阻力增加,风量变小。这样,势必瞬间增大了磨内煤粉浓度,因此在检修期间将冷风阀更换为Φ800 mm大冷风阀,从而保证在调整阀门时磨机进口负压不变,使磨内煤粉浓度恒定。(4)加强中控操作,完善自动程序。根据入磨原煤水分,规定煤磨进口热风温度220~260 ℃,任何时候不得超过300 ℃;控制煤磨出口温度65~70 ℃,不超过75 ℃,以保证袋收尘器灰斗温度不超过65 ℃。当煤磨进口温度达到300 ℃或出口温度达到75 ℃时,冷风阀自动全开,热风阀自动关闭;当磨出口温度达到80 ℃时,主电动机跳停,密封皮带秤连锁跳停,冷风阀自动全开,热风阀自动关闭,收尘器进口气动阀门自动关闭,风机转速自动降至300 r/min,确认着火时向磨内喷入CO2气体。(5)原煤经取料机和皮带机输送入原煤仓,为防止金属物件(如装载机铲牙、取料机耙齿等)进入磨内,与磨辊、磨盘发生硬性碰撞产生火花而导致明火,在入原煤仓皮带上安装金属探测仪,当探测到有金属时皮带机自动跳停,原煤取料机连锁停机,由巡检工将皮带上的金属异物取出。(6)加强现场巡检,在煤粉仓满煤磨停机时,由巡检工打开磨机进口水平管道的检查门,对积存的原煤彻底清理,每班一次。检修期间,在水平积煤的位置增加了下料斗式排渣口,底部安装有锁风阀门,由巡检工在煤磨停机时定期放料,彻底消除了进风口积煤而自燃的现象。(7)对沉降室进行两次技术改造。原设计的沉降室是在热风管道上变径,热风管道直径为1.2 m,沉降室直径为2 m,高度为2.05 m。第一次技改将沉降室改为长3 500 mm宽2 300 mm高3 000 mm的方箱,下部设锥形灰斗,收集下来的粉尘可直接入篦冷机。第二次技改在沉降室内部加一块斜度为45°的钢板,提高了高温颗粒的沉降效果,有效避免了高温熟料颗粒被带入煤磨的现象。如图2所示。图2 沉降室的改造5 效果
技改后的工艺参数见表3。通过采取以上措施,煤磨系统正常运行至今再没有发生过着火或爆炸事故,实现了煤粉制备的安全稳定生产。表3 煤磨技改后的工艺操作参数(作者单位:山西潞城市卓越水泥有限公司)



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